金山石翻新研磨常见的问题
首先,纸张的正面没有抛光。 根据从粗磨到细磨和抛光的过程,磨盘在磨头的中心前方向前行进大约10cm,即在磨盘的前端达到磨料旋转内圆半径之前。发光度达不到要求。研磨太晚有两个原因。首先是磨头不够灵活,无法修复。二是磨头下落信号太迟,需要从电平上进行调整,使磨头的压力反转阀能较早地得到下落信号。当磨头掉得太早,并且整块磨料不在盘子前面时,磨头掉下来,磨料就会破碎,或者盘子的前端会破碎。通过电气调整,可使磨头的换向阀稍稍降低。 以下四个原因可能会阻碍板,导致纸张和传送带之间的相对位移。 A.板的宽度过宽,导向板卡住; B.导向板之间的宽度过宽,板被一个磨头磨削并移位; C.板被磨头的正压翘曲,向上爬到导向板上: D.挡板高度不合适,太靠近输送带。在这四起案件中,研磨头下降,根据正常的程序,这也导致在磨料和板前端的破碎。排除这些因素,除了明显的方法,对棉板的长边可以切均匀,和单批板的宽度是一致的,所以,导向板到板的厚度。长度一米以下的板,尽量不在连续磨矿,不逆向传送带,以防止挡板橡胶薄片卷起块前板。个别磨头尚未解除可破碎板的前端,它应该从磨头升降不灵活方面处理解决。 二、片材的后端没有抛光。 磨头上升太早,不精磨板的全长,不足导致后端板的亮度。这是磨头信号上升的信号太早了。该电程序CPU参数进行调整,使磨头压力换向阀后有上升的信号。如果磨头不下降的话,可以从目前的变化看,这应该由磨头升降不灵活解决。 当磨头升得太迟时,板后端的整块磨料不在板上。如果磨头没有上升,磨料和板的后端将被破坏。对气动换向阀前磨头调整CPU参数得到上升的信号可以让磨头上升时间提前。如果换向阀已经升起信号不能解除,则解决了磨头抬起不灵活方面的问题。 三、不规则断板 如果个别磨头压力太高或惯性太大时,很容易造成对板材不规则破坏。气体 当压力的调整,从高到低,压力水平应该降低然后调整回达到所要求的压力值较高的水平。否则,压力表将不会返回,压力调节阀将不会返回,并有空气通道中的残余压力,这也将使磨头升降灵活。输送带和板之间的异物也是板不规则断裂的原因之一。破碎板和磨料应及时从输送带上取下。 一旦板断裂,无论是在两端或中间发生,要立即关闭板的磨削头,按那破板会通过位置和时间,所有的磨头的后续板将关闭顺序。磨头的脂肪停止板和所有的研磨头,此后将下降,按预定的程序在机器的崛起,导致板甚至传输。皮带和磨头的进一步损坏。 板料本身的质量问题也会导致抛光过程中的破损。在实际操作维护过程中,应注意观察和分析。 四、磨头不灵活。 1.如果CPU参数不正确的电气信号不能及时发出,磨头可能出现错误。这个问题可以通过调整CPU参数或改变CPU来解决。 2.压差调节器的调节下,当研磨头的下降会增加研磨头的重量。压差过大,会导致磨头掉得太快,打碎钢板或破碎板。如果压差太小,在磨头升降可灵活,或粉碎度可能不足,由于没有足够的正压力。当磨头上升时,应将磨头排除在儿童身上,并使用空气压力。如果气压不足,则无法抬起磨头。因此,应足够的空气压力和流量。 3.电磁气动换向阀的泄漏不仅会失去气源的压力,也影响了磨头的灵活性。应及时修复和更换。为了电磁气动换向阀的使用寿命,空气过滤器和两个连接的设备应安装在空气通道,及时排水和污水。